液氧充裝的改進(jìn)
發(fā)布時(shí)間:2012-04-16
從兩起燃爆事故談液氧汽化充裝的改進(jìn) |
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某廠自采用液氧汽化充裝(氣)后,在7~8月間連續(xù)兩次發(fā)生充裝卡具高壓軟管燃爆事故。我們?cè)跍\析這兩次事故的基礎(chǔ)上,作了采用液氧汽化充裝后的技術(shù)改進(jìn)。 1 事故的經(jīng)過 其一:7月某日午后1時(shí)左右,醫(yī)用氧氣充裝排靠東側(cè)一組氣瓶到壓,操作工正在逐只關(guān)氣瓶閥,見靠東南側(cè)一瓶的瓶閥處有火花,沒等這位操作工反應(yīng)過來,突然一聲響,頓時(shí)黑煙布滿了充填間,充填卡具高壓軟管燃爆斷裂。操作工躲閃及時(shí),沒有受到傷害。據(jù)當(dāng)事人反映,燃爆高壓軟管的氣瓶的氣瓶閥沒關(guān)嚴(yán)(當(dāng)時(shí)表壓為7~8MPa)。 其二:8月某日午后3:50左右,工業(yè)氧充填排東側(cè)一組氣瓶到壓,操作工正在逐瓶關(guān)瓶閥,突然聽到嘭的一聲,接著就是劈劈啪啪的響動(dòng),瞬時(shí)間滿屋黑煙。一只氣瓶充填卡具的高壓軟管燃爆斷裂,并向正在關(guān)瓶閥的操作工前額和鼻梁子抽去,接著操作工又被氣流沖倒。隨后該氣瓶在氣體的反作用力的作用下,斜著向上朝南墻飛去,撞倒南墻后,氣瓶嘴朝下又向北的水泥地面砸去,瓶閥被砸碎,并把水泥地面砸了一個(gè)坑。瓶閥砸碎后,由于受力不均,氣瓶底部又向西墻下暖氣片撞去,把暖氣片的翅片砸下一塊,這時(shí)瓶子才算停下來。當(dāng)我們趕到現(xiàn)場時(shí),氣瓶在東南方向上平躺著,瓶口下瓶體1/3以上變成了黑褐色,而且非常燙手。憑經(jīng)驗(yàn)體查,該瓶的全溫至少也在120℃以上,操作工的前額、右臉、鼻梁子被抽腫了;高壓軟管燃爆;瓶閥砸碎;氣瓶有顏色變化。 50多年的制氧生產(chǎn),很少出現(xiàn)高壓軟管燃爆事故,采用液氧汽化充裝不久就出現(xiàn)這樣的兩次事故,令我們思考,液氧汽化充裝與原氧壓機(jī)充裝,采用高壓軟管情況已不同了,必須作技術(shù)改進(jìn)。 2 事故的淺析 這兩次事故是一個(gè)事故的重演,只是第二次事故比第一次更加嚴(yán)重,不能不引起我們的高度重視。 2.1 排空設(shè)施與操作的問題 (1)沒采用液氧汽化充裝之前,每瓶到壓關(guān)閥后管路內(nèi)體通過排風(fēng)(空)閥放出。改為液氧汽化充裝之后,原準(zhǔn)備排空設(shè)施與氧氣袋連接,而后再經(jīng)氧壓機(jī)壓人充裝排,這是從避免氧氣浪費(fèi)的角度考慮的。但因種種原因沒有連接上,造成排空設(shè)備不齊備,這是造成高壓軟管燃爆事故的原因之一。 (2)原來充填時(shí)為保證壓力,都是到壓后,先關(guān)瓶閥,后關(guān)切換閥。改為液氧汽化充裝后,由于操作上的習(xí)慣,仍按上述方法進(jìn)行操作。瓶閥關(guān)閉有先后,有時(shí)關(guān)不嚴(yán),有時(shí)忘關(guān),再加上排空設(shè)施不健全,剩下一兩瓶沒有關(guān)或關(guān)不嚴(yán),充填卡具的高壓軟管難以承受高熱量高流量氧氣的高壓,這是造成事故的原因之二。 2.2 高壓軟管內(nèi)壁的材質(zhì)是橡膠,實(shí)屬易燃品 李鴻瑞同志在他“對(duì)現(xiàn)用充氧軟管安全的一些看法”一文中指出: “橡膠軟管絕對(duì)不能用于高壓氧氣的灌充。這是因?yàn)橄鹉z是極易燃燒的材料,在空氣中用火柴一劃就點(diǎn)著,在高壓純氧的條件下遇到細(xì)微火花(有如靜電跳火),便會(huì)瞬間燃起大火,甚至危及設(shè)備和人員的安全。”[1]我們深有同感,兩次事故所燃爆的軟管內(nèi)壁都是橡膠材質(zhì)。我們做了點(diǎn)燃試驗(yàn),果真一點(diǎn)就著。究其原因,正如參考文獻(xiàn)[2]所指出的, “高壓高速的氧氣在通過氧氣瓶閥卡具和高壓膠管內(nèi)壁時(shí),劇烈沖擊摩擦鋼絲網(wǎng)以及紫銅管內(nèi)壁,從而放出強(qiáng)大的反應(yīng)熱。隨溫度升高,放出的熱量急速增大,且瞬間發(fā)生的極高熱量不易導(dǎo)出,高熱高壓高速氣流與鋼絲網(wǎng)產(chǎn)生打火作用,使卡具與高壓膠管內(nèi)壁純氧摩擦起火,從而形成事故。”可燃物質(zhì)在引爆能量——“三高” (高熱、高速、高壓簡稱“三高”,下同)氣體作用下,燃爆高壓軟管是必然結(jié)果。 采用液氧汽化充裝后,在充填匯流排中,氣體流速是原來的6倍,流經(jīng)充填卡具高壓軟管的氣體流速也是原來的3倍之多。原先制氧充氣是間歇進(jìn)行,而現(xiàn)在是連續(xù)4小時(shí)以上不間歇充氣,兩組換充間隔時(shí)間短。因此,高壓軟管的問題過去顯得不突出,現(xiàn)在卻到了非解決不可的程度。 第二次事故之所以嚴(yán)重,是因?yàn)橐讶紵南鹉z顆粒被“三高”氣體壓入瓶內(nèi),與高純氧氣作用,幸虧瓶閥砸碎,能量瞬間泄出;否則的話,氧瓶爆炸,后果更難以想象。 總而言之,高壓軟管內(nèi)壁是易燃晶——橡膠;又有助燃物——高純度氧氣;引爆能量——“三高”氣體,三個(gè)燃爆條件都具備了,加上操作不當(dāng),發(fā)生上述兩起事故是可想而知的。 3 技術(shù)上的改進(jìn) 我們綜合引起事故的原因及相關(guān)因素,提出技術(shù)措施,進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn),保證了充填安全和產(chǎn)品質(zhì)量。 3.1 充分利用防爆墻,增設(shè)充填卡具接頭,以降低流速 (1)液氧汽化充裝后,縮短了充填時(shí)間,氣體的流速提高了3~6倍。汽化采用前是每組充填排5個(gè)充填卡具接頭;汽化采用后,改為每組10個(gè)充填卡具接頭,就是在這種情況下,發(fā)生兩起事故。說明氣體的流速仍然很高。為了保證充填安全,還要保證產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量,液氧泵電機(jī)轉(zhuǎn)速還不能低于800r/min,唯一可行的技術(shù)措施就是增加充填卡具接頭,等壓分流,使氣流的流速降下來。 (2)在組裝、連接液氧汽化設(shè)備過程中,增設(shè)了防爆墻,但由于原切換閥和壓力表等沒有移設(shè),所以這個(gè)防爆墻沒有發(fā)揮很好的作用。這次為從根本上解決問題,在增設(shè)充填卡具接頭的同時(shí),我們將兩組切換閥、壓力表等移到防爆墻北側(cè),發(fā)揮了防爆墻的作用。 3.2 改用聚四氟乙烯高壓金屬軟管 撤掉原內(nèi)壁是可燃物質(zhì)的高壓橡膠軟管,改換上內(nèi)壁是聚四氯乙烯的高壓金屬軟管,杜絕可燃物質(zhì)。雖然高壓金屬軟管價(jià)格貴一些(高壓金屬軟管每根180元左右,高壓橡膠軟管每根98元左右),但具有耐老化、耐腐蝕、耐彎曲、保安全等優(yōu)點(diǎn)。 3. 3 修訂操作規(guī)程 調(diào)整操作方法,修訂操作規(guī)程,以法規(guī)形式確定,避免操作上的失誤。從事故原因之一看,存在操作方法不當(dāng)?shù)膯栴},過去的規(guī)程中沒有提到,這次我們把正確的操作加到“注意事項(xiàng)”中:“在排風(fēng)裝置不靈或無排風(fēng)裝置時(shí),應(yīng)按如下方法進(jìn)行卸壓操作: (1)氣瓶充滿到壓后,先緩慢關(guān)閉該組切換閥; (2)關(guān)閉每只氣瓶的瓶閥,做到關(guān)閥有順序,不丟、不漏、不忘; (3)操作工3人及以上把好充填卡具; (4)工長與之應(yīng)答后; (5)操作工同時(shí)松開3個(gè)充填卡具及以上,管內(nèi)余氣從卡具嘴中排出卸壓,壓力表指針為“0”為止。 這樣就能消除事故中的人為因素。 我們采取了上述三項(xiàng)技術(shù)措施后,經(jīng)過一年多的充裝實(shí)踐,取得了較好的效果:生產(chǎn)效率提高了17%;氣流的平均流速降低了39.3%;安全狀況良好,操作工增強(qiáng)了安全感,我們也如釋重負(fù)。請(qǐng)看表1所列改進(jìn)前后對(duì)照表。 表1 技術(shù)改進(jìn)前后的對(duì)照表
注:改進(jìn)前投產(chǎn)兩個(gè)月,平均每月一次燃爆事故:改進(jìn)后安全狀況良好,一年無事故,改進(jìn)后液氧泵電機(jī)轉(zhuǎn)速為800~900r/min. 總之,通過對(duì)兩起事故的淺析和我們的改進(jìn),使我們體會(huì)到:一項(xiàng)新技術(shù),不管技術(shù)含量高低如何,決不能馬虎從事,必須嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待,同時(shí)也必須老老實(shí)實(shí)地向內(nèi)行的人們學(xué)習(xí),積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),這是我們應(yīng)取的態(tài)度 |
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